首次實現(xiàn)全廠年度入爐焦比“破四見三”
2008年,煉鐵廠入爐焦比實現(xiàn)了“破四見三”目標(biāo)。
2008年,生產(chǎn)計劃變更頻繁,但煉鐵廠生產(chǎn)穩(wěn)定程度比上年提高了35%。在入爐品位下降的不利條件下,全廠全年高爐入爐焦比由去年的415kg/t下降到380kg/t以下,同比降低了35kg/t,全年可降低外購焦采購成本1.54億元,入爐焦比排序也有望從全國第40位躍居第15位。
2004年,高爐焦比是429kg/t,當(dāng)年平均入爐品位達(dá)到60.94%。此后一路下行,2007年降到57.57%,2008年只有56.14%,給高爐入爐焦比實現(xiàn)“破四見三”的目標(biāo)帶來了非常大的難度。3號高爐進(jìn)入爐役后期,不穩(wěn)定因素較多,煉鐵廠把穩(wěn)定高爐的焦點放在穩(wěn)定3號高爐上,讓1號、2號高爐分擔(dān)壓力。燒結(jié)則面臨雙重壓力。一方面在不降低強(qiáng)度的前提下降低堿度;另一方面,要在原料品質(zhì)差異較大、劣化現(xiàn)象明顯的情況下,降低燒結(jié)礦自身成本。煉鐵廠加強(qiáng)用料管理,穩(wěn)定了混勻礦原始水分,降低了成分波動等影響,消化了原料波動的不利影響。
由于原料價格急劇上漲,堵住了以提高精料水平來降低焦比的道路。為此,煉鐵廠推行高爐裝料方式的變革,以降低消耗來降低成本。1號高爐通過技術(shù)改造和裝料方式的引進(jìn)、消化,實現(xiàn)了裝料方式的變革,運(yùn)行模式比較經(jīng)濟(jì)。2號高爐摸到了改進(jìn)裝料方式的“牛鼻子”,使1000立方米以下高爐也實現(xiàn)了真正意義上的多環(huán)布料。3號爐則以穩(wěn)定爐況為中心,抓住護(hù)爐操作和重大隱患整改等主要矛盾,降低爐溫的標(biāo)準(zhǔn)偏差,穩(wěn)定程度提高了25%。
更多煉鐵行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《煉鐵行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。