中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊,隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,不銹鋼在各行業(yè)的應(yīng)用愈發(fā)廣泛,其市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。304 不銹鋼作為常見的不銹鋼材料,因具備耐 800℃高溫、加工性能良好以及韌性高等特性,在機(jī)械、食品、醫(yī)療等眾多行業(yè)中占據(jù)重要地位,成為當(dāng)前市場(chǎng)上需求量最大的不銹鋼品種之一。在精密鑄造領(lǐng)域,304 不銹鋼憑借其表面光潔度高、尺寸精準(zhǔn)的優(yōu)勢(shì),能有效提升產(chǎn)品性能與可靠性,滿足市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品的需求,同時(shí)其可循環(huán)再利用的特性符合可持續(xù)發(fā)展理念。
不銹鋼彎管支架作為軟管與支架不同材料間的連接件,主要用于固定軟管并改變其朝向。然而,在實(shí)際的精密鑄造行業(yè)生產(chǎn)過程中,因其外形不規(guī)則且受生產(chǎn)工藝影響,常出現(xiàn)縮孔、卷氣等缺陷。大量縮孔的存在會(huì)直接導(dǎo)致鑄件報(bào)廢,致使最終成品率不足 20%,且需返工,造成較大生產(chǎn)損失。該零件設(shè)計(jì)要求鑄件表面光滑,不得有縮孔、裂紋等鑄造缺陷,同時(shí)需具備合適的硬度?;诖耍狙芯拷柚?UG 軟件建模并導(dǎo)入 AnyCasting 軟件,對(duì)不銹鋼彎管支架的原始工藝展開數(shù)值模擬分析,依據(jù)模擬結(jié)果優(yōu)化澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)與部分工藝參數(shù),并利用金相顯微鏡、掃描電子顯微鏡等表征手段,對(duì)工藝優(yōu)化前后的樣品進(jìn)行檢測(cè)分析及力學(xué)性能對(duì)比,旨在解決縮孔縮松缺陷,提升產(chǎn)品質(zhì)量。
《2025-2030年中國精密鑄造行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景分析報(bào)告》指出,不銹鋼彎管支架大體呈半圓形,底部為實(shí)心圓柱,圓弧處設(shè)有 U 形凹槽,且還有兩個(gè) U 形凸起。底部圓柱直徑為 12mm,其余部分平均厚度為 2.5mm,材料選用 304 不銹鋼,其密度為 7.93g/cm3。
利用 UG 軟件對(duì)不銹鋼彎管支架進(jìn)行三維建模,底部塊體為原始工藝方案水口。經(jīng)模擬分析預(yù)測(cè),該鑄件的縮孔縮松缺陷位置位于 U 形凹槽頂部的熱節(jié)處。
分析該不銹鋼鑄件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),其整體形狀不規(guī)則,頂部與底部厚度差異較大,U 形槽處壁厚較薄,整體屬于薄壁復(fù)雜零件。在鑄造過程中,需確保充型過程平穩(wěn),各個(gè)部位均能完整充型與補(bǔ)縮。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)要求與條件,不銹鋼彎管支架鑄件采用直澆道、平注式澆口設(shè)計(jì)。一樹 20 件,出品率約為 45%,組樹方案如圖所示。
304 不銹鋼固相線溫度為 1411.2℃,液相線溫度為 1461.9℃。型殼共六層,具體參數(shù)如下:
第一層:硅溶膠 + 鋯英粉 325 目 + 濕潤劑 + 除泡劑漿料,詹式流杯粘度值為 40 - 45s,撒 80 - 120 目鋯英砂,室溫 21℃,濕度 63%,干燥時(shí)間 4 - 6h。
第二、三層:硅溶膠 + 鋯英粉 325 目 + 莫來石粉 200 目漿料,詹式流杯粘度值為 24 - 30s,撒 30 - 60 目莫來石砂,室溫 20℃,濕度 50%,干燥時(shí)間 8 - 10h。
第四、五層:硅溶膠 + 莫來石粉 200 目漿料,詹式流杯粘度值為 13s,撒 16 - 30 目莫來石砂,室溫 20℃,濕度 50%,干燥時(shí)間 8 - 10h。
封層:硅溶膠 + 莫來石粉 200 目漿料,詹式流杯粘度值為 13s,室溫 20℃,濕度 50%,干燥時(shí)間 8 - 10h。
型殼厚度約 8mm,焙燒溫度為 1050℃,焙燒時(shí)間為 35min。鑄件在重力作用下沿負(fù) Z 方向采用頂注式和自然冷卻方式,澆注溫度為 1600℃。
在進(jìn)行精密鑄造數(shù)值模擬時(shí),為獲取更高精度結(jié)果,需準(zhǔn)確設(shè)置相關(guān)參數(shù)。本試驗(yàn)在 AnyCasting 軟件中設(shè)置參數(shù)如下:鑄件材料為 304 不銹鋼,澆注溫度為 1600℃,型殼厚度 8mm,劃分總網(wǎng)格數(shù)為 997375,型殼焙燒溫度為 1050℃,充型高度為 10cm,重力設(shè)置為 9.8m/s2,頂注式空冷,鑄件與型殼、鑄件與空氣之間的熱交換系數(shù)均為 1000W/(m2?K),型殼與空氣之間的熱交換系數(shù)設(shè)為 50W/(m2?K)。
不銹鋼彎管支架的原始工藝方案充型狀態(tài)顯示,金屬液在型腔中平穩(wěn)上升,在第一層鑄件有微弱沖擊型腔現(xiàn)象。1s 時(shí)金屬液充滿底層澆道,并開始充填最下層鑄件,3s 時(shí)充型到一半左右,6s 時(shí)鑄件充型完成,8s 時(shí)全部充型完成。
凝固順序?qū)﹁T件質(zhì)量起著決定性作用。原始工藝方案的不銹鋼彎管支架凝固順序基本遵循由外向內(nèi)、由下向上的順序,符合最優(yōu)凝固順序,有利于獲得高質(zhì)量鑄件。80s 時(shí)開始由外向內(nèi)凝固,從遠(yuǎn)離澆口處向澆口位置凝固,679s 時(shí)鑄件已基本完全凝固。
但經(jīng)數(shù)值預(yù)測(cè)模擬發(fā)現(xiàn),縮孔主要出現(xiàn)在 U 形凹槽的頂部?jī)啥?,呈?duì)稱分布,且缺陷主要集中在鑄件表面,此部位出現(xiàn)縮孔的概率接近 50%,導(dǎo)致鑄件質(zhì)量不合格,廢品率較高,這與實(shí)際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題相符,證明數(shù)值模擬效果良好。實(shí)際生產(chǎn)中鑄件缺陷如圖所示,縮孔缺陷產(chǎn)生的原因主要是工藝參數(shù)、澆道設(shè)計(jì)、組樹方案等不合理,致使該位置不能及時(shí)補(bǔ)縮,從而產(chǎn)生縮孔縮松缺陷。為降低縮孔出現(xiàn)概率,解決缺陷問題,提升產(chǎn)品質(zhì)量,需對(duì)澆注系統(tǒng)及工藝參數(shù)進(jìn)行改進(jìn)。
根據(jù)不銹鋼彎管支架的原始工藝數(shù)值模擬結(jié)果,鑄件的縮孔、縮松缺陷主要集中在最大熱節(jié)處,即 U 形凹槽的頂端。經(jīng)分析,產(chǎn)生這些缺陷的原因是鑄件在凝固收縮階段,內(nèi)澆道部分先凝固,堵塞了補(bǔ)縮通道,使得鑄件在冷卻收縮時(shí)因體積收縮未得到及時(shí)補(bǔ)縮。
基于上述原因,在原始工藝方案基礎(chǔ)上對(duì)澆道進(jìn)行改進(jìn),著重優(yōu)化鑄件尤其是頂部 U 形凹槽的補(bǔ)縮設(shè)計(jì)。重新設(shè)計(jì)了以下兩種工藝方案:方案 a 是在原始工藝方案上修改,使用三分流道模架,將平注改為側(cè)注,澆口數(shù)不變,同時(shí)使易出現(xiàn)縮孔缺陷的 U 形槽朝下放置,利于其補(bǔ)縮;方案 b 是不改變鑄件與澆口,換用頂注式模架,將鑄件同樣 U 形槽朝下放置進(jìn)行組樹。
在 UG 中建模并導(dǎo)入 AnyCasting 中進(jìn)行網(wǎng)格劃分,方案 a 劃分總網(wǎng)格數(shù)為 983136,方案 b 劃分總網(wǎng)格數(shù)為 1008504。為對(duì)比分析兩種工藝方案,保持工藝參數(shù)與邊界條件與原始工藝方案相同,型殼厚度仍設(shè)為 8mm。優(yōu)化工藝后的不銹鋼彎管支架數(shù)值模擬結(jié)果顯示,方案 a 的鑄件縮孔產(chǎn)生概率在 0 - 10%,可認(rèn)定已消除縮孔、縮松缺陷;而方案 b 仍在 U 形槽處出現(xiàn)縮孔缺陷,未解決問題。于是對(duì)方案 b 增加型殼局部淬水步驟,工藝如下:將焙燒完成的型殼從焙燒爐中取出后,立即淬水,淬水時(shí)間 3s,淬水深度 10mm,淬水完成后應(yīng)立即澆注,注意澆滿并及時(shí)在澆口處撒一層除渣劑。淬水時(shí)應(yīng)在水箱內(nèi)放入支撐物,淬水部分與支撐物之間不能形成封閉空間,連續(xù)淬水時(shí)保持水的溫度與高度,可準(zhǔn)備多個(gè)水箱并及時(shí)補(bǔ)充水。淬水目的是局部激冷,降低熱節(jié)處型殼溫度,使?jié)沧⑼瓿珊鬅峁?jié)處優(yōu)先凝固,促進(jìn)補(bǔ)縮,消除缺陷。經(jīng)淬水工藝后的方案 b 鑄件表面縮孔縮松缺陷基本消失。對(duì)比方案 a 與方案 b,兩種方案都能基本消除缺陷,但方案 b 需增加淬水步驟,延長工時(shí),降低生產(chǎn)效率,提高生產(chǎn)成本,且兩種方案組樹難度一致,綜合考慮采用方案 a 更為合理。
影響精密鑄造鑄件質(zhì)量的工藝參數(shù)眾多,從方便生產(chǎn)、降本增效角度出發(fā),本文以方案 a 為基準(zhǔn),分析型殼焙燒溫度、澆注溫度和澆注速度三個(gè)參數(shù)對(duì)鑄件質(zhì)量的影響。
根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),型殼焙燒溫度應(yīng)在 1050 - 1200℃,澆注溫度應(yīng)在 1560 - 1660℃。焙燒溫度與澆注溫度的選擇取決于鑄件壁厚,厚度越大,型殼的焙燒溫度應(yīng)越高,而澆注溫度越低。
鋼液的澆注速度由產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決定,厚大件澆注時(shí)應(yīng)均勻、平緩,澆口杯慢慢澆滿;薄壁件與復(fù)雜件要快速澆注;常規(guī)件速度適中、均勻即可。設(shè)置型殼焙燒溫度為 1120℃,澆注溫度為 1610℃,采用快速澆注,試制的方案 a 鑄件表面無縮孔縮松缺陷,加工后內(nèi)部也無明顯縮孔縮松,符合鑄件質(zhì)量要求,確定此為最佳工藝參數(shù)。
對(duì)優(yōu)化后的結(jié)果進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證,嚴(yán)格控制相關(guān)工藝參數(shù),得到的鑄件實(shí)物外觀良好,無縮孔縮松缺陷。經(jīng)統(tǒng)計(jì),優(yōu)化工藝后的不銹鋼彎管支架成品率達(dá)到 80% 以上。
借助電火花線切割機(jī)切割工藝優(yōu)化前鑄件為試樣 A,工藝優(yōu)化后鑄件為試樣 B。對(duì)切割后的試樣依次用 500 目、800 目以及 1200 目粒度砂紙對(duì) A、B 試樣進(jìn)行打磨,并使用拋光機(jī)拋光,將拋光后的試樣置于無水酒精中進(jìn)行超聲波清洗,得到金相試樣;后續(xù)利用王水酒精溶液腐蝕,腐蝕時(shí)間為 3 - 5min,得到腐蝕試樣。對(duì)樣品 A、B 進(jìn)行金相顯微分析、硬度測(cè)試、掃描電子顯微鏡與能譜儀分析。選擇試樣光滑表面,利用布氏硬度計(jì)對(duì) A、B 試樣進(jìn)行硬度測(cè)試,各取六個(gè)點(diǎn)測(cè)量,結(jié)果取平均值,測(cè)試結(jié)果如下表所示:
由表可知 A 試樣硬度分布不均勻且硬度低,原因是 A 試樣存在不連續(xù)分布的縮孔,縮孔處硬度低,其余部分硬度高,所以硬度分布不均勻。消除縮孔縮松缺陷后,B 試樣組織更加致密均勻,平均硬度有所提升,工藝優(yōu)化不僅提升了鑄件硬度,還使其硬度均勻性得到改善。
試樣 A、B 的金相圖片顯示,A 試樣縮孔在金相顯微鏡下,縮孔周圍的奧氏體呈胞狀,而在其他區(qū)域的奧氏體則為板條狀,且有明顯分界線。這是因?yàn)樵诶鋮s凝固過程中,縮孔處冷卻速率慢,屬于 AF(逆向熱流凝固)模式。凝固時(shí) γ 奧氏體首先析出,隨后 δ 鐵素體從液相析出,殘留的 δ 鐵素體主要集中在奧氏體晶界處,最后凝固的組織為奧氏體和鐵素體的混合組織,形成胞狀?yuàn)W氏體;別處冷卻速率快,凝固模式為 FA→AF,由 δ 鐵素體率先析出,長大過程中一部分轉(zhuǎn)變?yōu)?γ 奧氏體,之后同時(shí)會(huì)析出一部分 γ 奧氏體,液相完全消失之后鐵素體再發(fā)生固態(tài)相變轉(zhuǎn)變?yōu)?γ 奧氏體,最終室溫組織為奧氏體和鐵素體的混合,形成板條狀?yuàn)W氏體。由于縮孔存在,導(dǎo)致金屬液冷卻速率不同,未按順序凝固,使得補(bǔ)縮通道堵塞,凝固時(shí)內(nèi)部組織不均勻,最終導(dǎo)致鑄件強(qiáng)度降低,硬度不均勻。而 B 試樣的鑄件金相圖中,視場(chǎng)中無縮孔等缺陷,且骨骼狀?yuàn)W氏體均勻分布,這是因?yàn)闆]有縮孔影響,鑄件整體冷卻速度一致,屬于 FA(順熱流凝固)冷卻模式。
借助掃描電子顯微鏡(型號(hào):JSM - 7900F)對(duì) A、B 試樣基體組織進(jìn)行觀察,A 試樣基體上存在許多微小縮孔,縮孔周圍的板條狀?yuàn)W氏體分布雜亂且不均勻,并且存在尺寸較大的夾雜物。對(duì)試樣 A 進(jìn)行 EDS 能譜分析,發(fā)現(xiàn)相較于基體,夾雜物中的 Si 元素含量明顯升高,結(jié)合夾雜物形貌推測(cè)其為硅酸鹽類夾雜物,由熔煉過程中鋼液的脫氧、脫硫等操作產(chǎn)生,屬于內(nèi)源性夾雜物??s孔與夾雜物的存在破壞了基體組織的連續(xù)性與穩(wěn)定性,易形成應(yīng)力集中區(qū),導(dǎo)致應(yīng)力過大,引起鑄件裂紋源的萌生,使鑄件失效,嚴(yán)重影響鑄件壽命。B 試樣的掃描電鏡照片顯示,基體上無明顯縮孔缺陷與夾雜物,骨骼狀?yuàn)W氏體排列整齊、均勻分布。綜上,工藝優(yōu)化不僅解決了宏觀的縮孔缺陷,還消除了微觀上的縮孔,使鑄件組織均勻,提高了鑄件的綜合性能。
通過對(duì)304不銹鋼彎管支架精密鑄造工藝的深入研究,采用 AnyCasting 軟件進(jìn)行數(shù)值模擬,改進(jìn)組樹方式與澆注系統(tǒng),有效降低了鑄件出現(xiàn)縮孔的概率。經(jīng)分析獲得最優(yōu)工藝方案,并通過數(shù)值模擬與實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證,鑄件內(nèi)部無縮孔縮松缺陷,質(zhì)量得到顯著改善,為不銹鋼彎管支架的實(shí)際生產(chǎn)提供了重要參考。工藝優(yōu)化前縮孔、縮松缺陷產(chǎn)生的原因是金屬液未按正確順序凝固,末端熱節(jié)處冷卻速率低,無法順利補(bǔ)縮。而優(yōu)化后的工藝不僅解決了宏觀縮孔缺陷,還消除了微觀縮孔,使鑄件組織均勻,平均硬度及硬度均勻性均得以提升,為精密鑄造304不銹鋼彎管支架的生產(chǎn)提供了切實(shí)可行的優(yōu)化路徑,推動(dòng)了精密鑄造行業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用發(fā)展 。
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